PLC在準(zhǔn)確定位系統(tǒng)中的應(yīng)用
在絲網(wǎng)印刷過程中,由于紙張和油墨質(zhì)量等因素的影響,需要臨時調(diào)整印刷速度以保證印刷質(zhì)量。同時,印刷機在制動時有一個特殊要求:即自停機指令發(fā)出且印完前張紙后,不能再有叼紙和印刷的動作,否則油墨就會印到滾筒上,導(dǎo)致不能繼續(xù)印刷。這就是說不論滾筒轉(zhuǎn)速快慢,其停止過程所經(jīng)過的角位移應(yīng)是相等的。而普通機械高速運動時制動所需的時間較長,所需制動路程也較長。針對印刷機這種特殊制動要求,我們研究了一種用PLC和變頻調(diào)速器控制印刷機制動的方法,該控制系統(tǒng)的框圖如圖1所示。
圖1 控制系統(tǒng)框圖
二、通過控制開始制動的時刻,達(dá)到準(zhǔn)確定位的目的
如果要使印刷機在制動時,不論印刷機的轉(zhuǎn)速高低,都能停在同一位置,則首先需要知道印刷當(dāng)前的轉(zhuǎn)速,然后根據(jù)轉(zhuǎn)速的高低去控制制動過程。制動過程的原理是:在滾筒的某一位置上安裝一個位置上安裝一個位置傳感器SQ1。當(dāng)停止按鈕按下或緊急事故停機信號發(fā)出后且滾筒在SB1位置,才使機器進入制動程序。制動程序的工作原理是,制動動作應(yīng)在經(jīng)過SQ1位置后的某個時刻開始,我們把從SQ1到制動動作開始的這段時間稱作制動參數(shù)Tzd。印刷機在高速運轉(zhuǎn)時應(yīng)使Tzd置小些,盡量早地執(zhí)行制動的動作。在低速運轉(zhuǎn)時應(yīng)使Tzd置大些,適當(dāng)晚地執(zhí)行制動的動作。用這種方法就可以使印刷機在不同轉(zhuǎn)速情況下準(zhǔn)確地停在同一位置。
三、制動程序
綜上所述,制動程序應(yīng)包括測速,計算制動參數(shù)Tzd和執(zhí)行制動,下面分別介紹。
1、測速
在印刷機動力輸入軸端部安裝一個角位移傳感器SQ2,使該軸每轉(zhuǎn)一周可以向可編程序控制器的高速計數(shù)端子發(fā)出12個脈沖,并在高速計數(shù)器上獲得該脈沖的計數(shù)值。當(dāng)電動機轉(zhuǎn)動時,高速計數(shù)器的計數(shù)值就會不斷累加。通過編程,可以在規(guī)定的時刻將該計數(shù)值取出并放在數(shù)據(jù)存儲器N1中,然后經(jīng)過0.05 s再將該計數(shù)值取出并放在數(shù)據(jù)存儲器N2中,那么N=N2-N1的值就表示在T=T2-T1=0.05 s時間內(nèi)的平均轉(zhuǎn)速值。當(dāng)T保持不變時,N值越大表明轉(zhuǎn)速越高。這樣就可以把轉(zhuǎn)角信號轉(zhuǎn)換成速度信號,如圖2所示。
圖2 測速脈沖波形示意圖
圖2a中計數(shù)脈沖來自主傳動軸的信號,該信號頻率與SQ2檢測的主機轉(zhuǎn)速成正比。圖2b中的時鐘脈沖是PLC控制器中提供的,它有3種周期即0.1 s,0.2 s和1 s;可根據(jù)轉(zhuǎn)速的高低選用適當(dāng)周期。當(dāng)轉(zhuǎn)速一定時,時鐘周期選得大,則測速時間長,該轉(zhuǎn)速的脈沖數(shù)值也就大,建立數(shù)學(xué)模型時就可以細(xì)分,產(chǎn)生更精確的制動效果。反之,如果時鐘周期選得小,則制動效果就粗糙些。用戶可根據(jù)機械設(shè)備的情況自行選定。圖2c中的脈沖是對圖2b的時鐘脈沖進行前沿和后沿微分,以便取出間隔為0.05 s、0.1 s和0.5 s的信號,該信號的寬度是應(yīng)用程序的循環(huán)周期的一半。用該信號從計數(shù)器中取出當(dāng)前計數(shù)值N1和N2,由程序計算出其差值N。
2、計算制動參數(shù)Tzd
數(shù)值N還必須用數(shù)學(xué)模型Tzd=f(N)轉(zhuǎn)為Tzd值才能作為PLC的制動延時參數(shù)。數(shù)學(xué)模型要適合印刷機的機械慣量,還要滿足印刷機的制動要求:即當(dāng)N值增大時Tzd則相應(yīng)減小,下面是兩種可選用的數(shù)學(xué)模型,如圖3所示。
圖3 數(shù)學(xué)模型
從圖3可以看到制動參數(shù)Tzd隨N值增大而減小,通過調(diào)整數(shù)學(xué)模型及其參數(shù)就能找到最佳的Tzd值。
3、執(zhí)行制動
有了Tzd值就可以實施制動,在PLC中Tzd作為計時器的參數(shù),當(dāng)計時參數(shù)到預(yù)定值后就可以接通制動。由于印刷機的慣性較大,應(yīng)盡早利用變頻調(diào)速器的降頻制動功能先把轉(zhuǎn)速降下來,所以不經(jīng)Tzd延時直接開始降頻制動。而電磁制動則是經(jīng)Tzd延時才開始的。之所以要用兩種制動是因為變頻調(diào)速器的降頻制動特點是采用降頻對電動機進行制動。一但選定了降頻斜率則在高速運轉(zhuǎn)時,制動所需的時間就會較長。這與上述的制動要求相反。所以,只能利用變頻調(diào)速器完成制動過程的一部分,即降速的過程。定位制動過程由PLC控制電磁制動器來完成。通過采用不同的數(shù)學(xué)模型去控制電磁制動開始的時刻,可以很方便地控制動量的變化,從而達(dá)到所要求的制動精度。
上述制動過程必須由PLC軟件控制,制動控制流程圖如圖4所示。
圖4 制動控制流程圖
四、設(shè)計要求和主要配置
設(shè)計要求為:①印刷速度:600~3 200張/小時;②電動機轉(zhuǎn)速:284~1515 r/min;③變頻器輸出頻率:10~53 Hz;④定位精度:±3mm。
主要硬件配置為:①三相鼠籠異步電動機2.2 kW一臺(帶電磁制動器);②西門子MM220型變頻器2.2 kW一臺;③日本OMRON C60P型可編程序控制器一臺。
三相異步電動機的制動,除了傳統(tǒng)的機械摩擦式制動外,還有變頻器的降頻制動。由于絲網(wǎng)印刷機的印刷速度隨印刷條件經(jīng)常改變,所以采用變頻調(diào)速器可以滿足絲網(wǎng)印刷機調(diào)速和特殊制動的要求。我們選用西門子MM220型變頻調(diào)速器。用其頻率下降(制動曲線)的梯度影響制動過程。制動時間越短,其制動效果越明顯。這只粗略地解決了在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)使電機降速,但對不同轉(zhuǎn)速如何都停在同一位置的問題還要靠確定制動參數(shù)Tzd來解決。
由于制動的準(zhǔn)確性取決于諸多因素如轉(zhuǎn)動慣量,制動電機摩擦制動效果,降頻制動曲線的斜率等,所以要根據(jù)現(xiàn)場情況確定近期數(shù)學(xué)模型和參數(shù)。這對PLC編程器來說是不難辦到的。
五、結(jié)束語
目前,絲網(wǎng)印刷機多采用模擬量(測速電機)控制。本文介紹的控制系統(tǒng)可以很容易地完善原有的控制。我們用此方法對舊進口絲網(wǎng)印刷機進行了改造,經(jīng)過3年多的運行證明,該控制方式能達(dá)到設(shè)計要求,定位精度小于±2mm。由于采用軟件控制的停機方式,使該控制系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,維修容易及不用準(zhǔn)確計算機械慣量等優(yōu)點。該技術(shù)對停機位置有較高要求且經(jīng)常變動工作轉(zhuǎn)速的機械具有推廣價值。
該控制系統(tǒng)的研制得到天津新特印刷廠工程技術(shù)人員的大力支持,在此深表謝意。
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